大額投入(rù)於車間,溶劑殘留和苯含量還(hái)是不合格?!
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【摘(zhāi)要】以某企業為例,該軟包(bāo)廠試做了多個批次送檢,均不符合標準,隨後有專業人士去(qù)該廠查看,發現造成溶劑殘留和苯含量過高的原因有很多。該專業人士針對問題,給出了對應的解決方案。
【正文】
含(hán)苯油墨由於市場要求通過GMP認證,軟包(bāo)企業往往(wǎng)投入大(dà)量的人力(lì)物力對車間進行了相關的改造。以某企業為例,該軟包廠試做了多個批(pī)次送檢,均不符合標準,溶(róng)劑殘留都在20mg/m2以上(shàng),苯含量高達5mg/m2。請專業人士到(dào)生產現場查看,發現了不少問(wèn)題。
發現的問(wèn)題
1、車間設計不(bú)合理,他(tā)們采用的是頂送側(cè)回排風循環係統,這種設(shè)計極不利於溶劑(jì)的揮發排(pái)出(chū)。
2、車間內有苯類物質存放,有交叉汙染的(de)嫌疑(yí)。
3、機器沒有徹(chè)底清潔不排除(chú)有苯類物質,設(shè)備的排風係統太差,風機,風道,加熱風機烘道功率達不到要求。
4、油墨用(yòng)當(dāng)地某品牌氯化聚丙烯油墨,膠水是當(dāng)地品牌聚氨酯雙組份膠水。油墨與(yǔ)膠水不匹配。
5、所有原材料均采(cǎi)集樣品檢測,包括BOPP,紙,正丙酯,乙酯(zhǐ),丁酯。
6、實際操作不規範。比如烘箱溫度過高但(dàn)是風量達不到要求,造成假幹現象,進排(pái)風量不均(jun1)衡(héng)。
7、固化室沒有通(tōng)風條件,溶(róng)劑氣體無法排出。
針對該(gāi)企業的問題,給出(chū)的解決策略
1、車間排風循(xún)環係統改為側送頂回方式。
2、徹底清潔車間,含苯物質全部清除。
3、設備徹底(dǐ)清潔,加大排風風機,加大風道,加大烘箱(xiāng)風機功率。
4、原(yuán)材料檢測結果為BOPP達到要求,紙的溶(róng)劑殘留超標(biāo)為12.4m g/m2。建議更換,並改善存放條件。因為紙張吸附(fù)性很強(qiáng)長(zhǎng)期存放在溶劑空間中很容易吸附空(kōng)氣中溶劑。正丙酯純(chún)度檢測為97.8%建議更換供(gòng)應商,乙酯丁酯合(hé)格。
5、操作方麵,印刷機烘箱(xiāng)溫度(dù)的設置應遵循由低到高的原則。有條件時可以(yǐ)在最後一色後加。
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