大額投入於車間,溶劑殘留和(hé)苯含量還是不合格?!
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【摘要】以某(mǒu)企業為例,該軟包廠試做了多個批次送檢(jiǎn),均不符合(hé)標準,隨後有專業(yè)人士去該廠查看,發現造成溶(róng)劑殘留和苯含量過高的原(yuán)因有很(hěn)多。該專業人(rén)士針對問題,給出了對應的解決方案。
【正文】
含苯油(yóu)墨由於市場要求通過GMP認證,軟包企業往往(wǎng)投入大量的人力物力對車間進行了相關的改造。以某企業為(wéi)例,該軟包廠試做(zuò)了多(duō)個批(pī)次送檢,均不符合標(biāo)準,溶劑殘留都(dōu)在20mg/m2以(yǐ)上,苯(běn)含量(liàng)高達5mg/m2。請專業人士到生產現場查看,發現(xiàn)了不少問題(tí)。
發現的問題
1、車間設計不合理,他們采用的是頂送側回排風循環係統(tǒng),這種設計極不利於溶(róng)劑的揮發排出。
2、車間內有苯(běn)類物質存放,有(yǒu)交叉汙染的嫌(xián)疑(yí)。
3、機器沒有徹底清潔不(bú)排除(chú)有苯類物質,設備的排風係統太(tài)差,風(fēng)機(jī),風道,加熱風機烘道功率達不到要求。
4、油墨用(yòng)當地某品牌氯化聚(jù)丙烯油墨(mò),膠水是當地品牌聚氨酯雙組份膠水(shuǐ)。油墨與膠水不匹配。
5、所有原材料均采集樣品檢測,包括BOPP,紙,正丙酯,乙(yǐ)酯,丁酯。
6、實際操作不規範。比如烘箱溫度過高但是風量(liàng)達不到要求(qiú),造成假幹現象(xiàng),進排風量不均衡。
7、固化室沒有通風條件,溶劑氣體無法排出。
針(zhēn)對該企業的問題,給出的解決策(cè)略
1、車間排風循環係(xì)統改為(wéi)側送頂回方式。
2、徹底清潔車間,含苯(běn)物質全部清除。
3、設備徹底清潔,加大排風風機,加大風道(dào),加大烘箱風機功率。
4、原材料檢測結果為BOPP達到要(yào)求(qiú),紙的溶劑(jì)殘留超標(biāo)為12.4m g/m2。建議(yì)更換,並改善存放條件。因為紙張吸附性(xìng)很強長期(qī)存放在溶劑空間(jiān)中很容易吸附空氣中溶劑。正丙酯(zhǐ)純度檢測為97.8%建議更(gèng)換供應商,乙酯丁酯合格。
5、操作方麵,印刷機烘箱(xiāng)溫度的設置應遵循(xún)由(yóu)低到高的原則。有條件時可以在最後一(yī)色後加。
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